煤化工废水回用方案

  • 发布日期: 2016-03-31

某煤化工厂循环水场补水量约占总新鲜水用水量的70%,其补水若全部用新鲜水补充,将造成水资源的极大浪费。若能对该厂产生的废水进行深度处理与回用,不仅能有效地节约运行成本,且能实现较大的环境和社会效益。基于此,某煤化工厂采用匀质池+高效澄清器+多介质过滤器+特种膜及反渗透的组合工艺对其产生的废水进行了深度处理与回用。

有效的预处理+特种膜(Super RO)+反渗透膜(RO)的组合工艺,不仅能高效、稳定地去除污染物,而且可避免反渗透膜的污堵,确保出水符合回用水水质标准〔1,2,3,4〕,其在回用水处理的工程设计中得到了一定的应用。

1、设计规模及进出水水质

某煤化工厂回用水处理装置进水水源主要分为以下几类:一是污水处理装置出水,其出水水质满足《污水综合排放标准》(GB8978—1996)的一级排放标准;二是循环水场排污水;三是脱盐水站排污水。本回用水处理装置设计规模为160m3/h,设计进水水质见表1,设计出水要求执行《污水再生利用工程设计规范》(GB50335—2002)中再生水用作循环冷却系统补充水的水质标准。

项目 进水
PH 7~8
总硬度 1200
COD 100
NH4+ 15
SS 31

从进水水质可以看出,本回用水处理装置的水源较为复杂,其有机污染物、微生物、生物黏泥、胶体类、重金属、硬度等物质的污染较常规的纯水要复杂和严重的多,对特种膜前的预处理效果要求较高。

根据上述水质特点,设计采用匀质池+高效澄清器+多介质过滤器+特种膜及反渗透的组合工艺。

2工艺流程及主要设计参数

2.1工艺流程本回用水处理装置主要工艺流程见图1

2.2主要设计构筑物及设备参数

2.2.1废水匀质池

进水水源中循环水场排污及脱盐水站排污均为间断进水,需加强均质化处理。匀质池设计尺寸为37.9m×7.6m×3.5m。匀质池配套设置废水提升泵,废水提升泵1用1备,单台流量为160m3/h;配套设置2台潜水搅拌机,功率为3kW。

2.2.2高效澄清器

高效澄清器是集混凝/反应/沉淀于一体的钢结构废水处理设备,单台处理量为160m3/h,设计出水SS≤20mg/L,设计尺寸为D6000mm×7000mm。

在高效澄清器前配套设置石灰乳加药装置,浓浆泵2台,1用1备,单台加药量为0~3t/h;絮凝剂加药装置,机械隔膜泵2台,1用1备,单台流量为0~120L/h;混凝剂加药装置,机械隔膜泵2台,1用1备,单台流量为0~44L/h。

2.2.3多介质过滤器

多介质过滤器用于去除水中的悬浮物和胶体,滤料采用无烟煤和石英砂。多介质过滤器2台,设计单台处理量为80m3/h,设计滤速为10m/h,采用气水反冲洗。多介质过滤器设计尺寸为D3200mm×4200mm。

2.2.4特种膜系统

特种膜系统前配套设置1台盘式过滤器,处理量为160m3/h,设计出水浊度≤3NTU,过滤精度为50μm,过滤器型式:以色列ARKAL3DF-8。

特种膜系统设计回收率为90%,设计产水水质:SDI≤3,浊度≤0.5NTU。装置净产水量为144m3/h,采用DOW公司生产的SFP2860DOWTMUF膜组件(外压式中空纤维膜),单只膜面积为51m2,共60支。

特种膜系统及反渗透系统共同配套设置化学清洗装置1套,含清洗保安过滤器1台,能力为150m3/(h˙套),滤芯过滤精度为5μm。

化学增强反洗系统含次氯酸钠加药装置,电磁驱动隔膜泵2台,1用1备,单台流量为0~1600L/h;加酸装置,电磁驱动隔膜泵2台,1用1备,单台流量为0~550L/h;加碱装置,电磁驱动隔膜泵2台,1用1备,单台流量为0~240L/h。

2.2.5反渗透系统

反渗透膜前设置保安过滤器,保安过滤器过滤精度为5μm,外壳采用耐腐蚀的316不锈钢材质,滤棒由聚丙烯喷熔制成,孔形呈锥形结构,运行流速≤10m3/(m2˙h)。

反渗透高压泵采用卧式离心高压泵,过流部分材质为不锈钢,Q=150m3/h,P=1.4MPa。

反渗透装置设计产水量为108m3/h,回收率为75%。1a内设计脱盐率≥98%,3a内设计脱盐率≥97%。反渗透膜采用美国DOW公司生产的BW30-400/34I-FR端面自锁高产水量抗污染型苦咸水反渗透膜元件,设计通量为18LMH,选用膜元件162支,采用6芯装美国CODELINE公司产品膜壳27支。一级二段,18∶9排列。

反渗透系统配套设置还原剂加药装置,电磁驱动隔膜泵2台,1用1备,单台流量为0~15.1L/h;阻垢剂加药装置,电磁驱动隔膜泵2台,1用1备,单台流量为0~7.6L/h。

2.2.6自控系统设置

(1)特种膜系统。正常操作情况下,特种膜装置需要每20~60min进行气擦洗、水力反洗(含正冲洗、反冲洗)至少各1次,单次气水冲洗的时间约为1min,也就是说需要在1min内进行约40次的不同阀门开、关操作;而特种膜装置的常规化学加强反洗(CEB)需要至少24h1次,这在人工运行时很难保证,所以特种膜装置的启动、运行、气擦洗、反洗、正洗、停机等过程均由PLC实现自动控制。

特种膜系统同时设置就地仪表盘和就地操作盘,在就地仪表盘上可读出特种膜的有关工艺参数,以及能在就地操作盘上操作相关的水泵和自动阀门。

(2)反渗透系统。反渗透系统的启动、运行、冲洗、停机备用等过程也均由PLC实现自动控制。同时设置就地仪表盘和就地操作盘,在就地仪表盘上可读出RO的有关工艺参数,如电导率、流量、压力等;在就地操作盘上能启停RO进水高压泵及相关的自动阀门。

3运行效果

本回用水处理装置已经建成运行近1a,其水质日常监测结果如表2所示。运行结果表明,出水稳定,出水水质达到《污水再生利用工程设计规范》(GB50335—2002)中再生水用作循环冷却系统补充水的水质标准。

4成本分析

人工费:定员按4人考虑,工资为5000元/(月˙人),人工费为667元/d;电费:本装置平均耗电量为5440kW˙h/d,电价以0.75元/(kW˙h)计,电费为4080元/d;药剂费:药剂费以1500元/d计;损耗费:石英砂滤料以200元/d计(按0.5a的使用寿命),特种膜和反渗透膜以1610元/d计(按3a的使用寿命)。合计平均处理成本为2.10元/m3。工业水价为7.95元/m3,本装置的经济效益非常明显。

5小结

某煤化工厂结合复杂的进水水质及回用水用户的水质要求,设计采用匀质池+高效澄清器+多介质过滤器+特种膜及反渗透的组合工艺对废水进行深度处理与回用。运行结果表明,运行效果良好,脱盐率及回收率均能达到设计标准,经济效益明显,证明所选工艺是可行且经济的。